轧钢加热炉的技术改造
——郑州中威环保设备有限公司(http://www.zzzhongwei.com)
公司为全面提高产品质量,同时实现节能减排,降低生产成本,投产于1978年的1700mm热轧生产线,于2008年进行了建厂以来最大规模的技术改造。
1、加热炉改造前的状况
4座加热炉存在的主要问题如下
(1)加热炉吨钢燃耗大,重油成本高。2008年吨钢燃耗达到2.26GJ/t,远大于国内较先进同等类型板坯加热炉1.6GJ/t的平均水平,燃料的吨钢成本高达158元/t,成本压力巨大。
(2)油、气混烧供热系统复杂,燃烧炉况差,不能满足特殊钢种的加热质量要求。重油燃烧时难以完全燃烧,烧损程度高;重油烧嘴的调整难度大,劳动力强度高。
(3)燃烧控制系统落后,采用落后的电动单元组合模拟式仪表和数值控制系统。
(4)水管黑印大,水冷构件多。水梁上垫块大批量的严重烧损,遮蔽面增大,使出炉板坯的水管黑印增大。原布置的水梁、立柱过多,冷却水量大,冷却水带走的热损失较多。
(5)炉子余热率回收低、烧损预热器。预热器有效换热面积小,造成预热空气温度长期在380℃以下,不能有效利用废气余热。
部分未完全燃烧的油粒在预热器前继续燃烧,形成局部高温,导致换热器前排管过烧,停炉检修时,常发现前排管从中部位置裂开。
(6)炉底开口部位吸冷风严重,刮渣机构严重损坏。开口部水封损坏,造成炉底吸冷风。炉膛形成局部低温区,影响板坯加热温度的均匀性。
大块钢渣未能被及时刮走,卡在刮渣机构与水封槽间,造成机构的破损变形。每次检修,都要处理方箱与刮渣机构故障。
(7)耐火内衬大量脱落剥蚀。大量的高温钢种生产,耐火内衬长期在高温状态下工作,剥蚀严重,锚固砖头部多已断裂,整个工作衬严重减薄。
2、加热炉改造的主要内容
主要进行了如下几项技术改造:
(1)供热系统“油改气”燃料替代,充分利用公司自产的低热值煤气,实现节能减排,降本增效;
(2)炉型结构改造 配合供热系统改造,采用新型平炉顶结构;
(3)燃烧自动控制系统改造 采用DCS控制系统,替代过时的控制技术;
(4)余热回收系统改造 增大空气换热器的换热面积,提高热风温度至550℃,1、2号炉增设煤气换热器,预热煤气温度至280℃,充分利用废气余热,减少燃料消耗;
(5)新型刮渣机构 使用活动式刮渣机构,有效减少了刮渣机构、密封箱、水封槽三者间的碰撞,大大减少了维护成本与劳动强度;
(6)工艺烧嘴的间拔控制新工艺 侧部段50%的调焰烧嘴增设了自动开关阀门,在此基础上开发形成工艺烧嘴的间拔控制新工艺。
(7)炉内水冷构件系统改造 水梁立柱间拔,合理设置水梁拐弯点,减轻水管黑印程度,重新布置水梁。
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